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入磨热风阀门被物料压死的原因分析

作者: 2012年06月27日 来源:秦宜利 浏览量:
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我单位的5000t/d新型干法熟料生产线,由南京水泥设计院设计,选用丹麦FLS公司的ATOX50型立磨,设计为两风机系统(如图1所示)。于2008年3月份一次性点火投料成功,并达标达产。2011年2月21号早晨10:00停生料磨进行

         我单位的5000t/d新型干法熟料生产线,由南京水泥设计院设计,选用丹麦FLS公司的ATOX50型立磨,设计为两风机系统(如图1所示)。于2008年3月份一次性点火投料成功,并达标达产。2011年2月21号早晨10:00停生料磨进行大修,当时均化库的料位是26m(设计45m,直径22.5m,储存约20000吨生料),计划把均化库拉空进行一次库内检查工作。停止生料磨后把入磨热风阀门和出磨阀门关闭,窑系统的废气走磨机的旁路入窑尾电收尘器,入磨冷风阀门全开,磨机系统设备进行断电检修。2月23号早晨8:00把均化库内生料烧空,窑系统止料,利用尾排风机拉风对窑进行降温冷却,进入大修(大修计划15天左右)。


图1 两风机系统示意图


         2011年3月6号立磨系统检修完毕,中控对立磨系统的各阀门进行标定,发现直径2000mm入磨热风阀门(高温蝶阀)不动作,便通知现场岗位人员检查,现场阀门一点也不动。通知电气人员把电动执行器打到现场位,现场岗位工进行机旁操作,并使用大锤敲击阀杆,阀门依然不动。把阀门上部的保温棉拆下,用气割在阀门上部管道割开一个宽300mm高400mm的检查门进行检查。当把检查门打开时,立即有大量的生料粉涌出来,阀门上部约3m左右的积灰(大约30吨的生料粉),组织人员立即进行清理,于3月8号清理完毕,磨热风阀门标定正常,3月9号大修完成窑点火升温。
         原因分析:入磨高温蝶阀位于入磨一段垂直管道的中上部,阀门的上方有约3.5m的垂直管道及一个弯管,与出增湿塔入窑尾电收尘磨机旁路管道相连。在磨机停车时,入磨阀门关闭,而窑系统依然运行两天时间,因其管道的直径较大(直径3750mm),在入磨阀门的上方3m的垂直管道内形成了一个小型的旋风收尘器,使窑系统废气中的粉尘在这个类似旋风收尘器的管道内沉积下来,使阀门的上方产生了大量的积灰,把阀门压死。
         处理:把割开的检查口做成检查活门,便于今后检查阀门上方有无积灰;在磨机停车窑运行时,关闭出磨阀门,可以把入磨的热风阀门打到现场位,定时开5%的开度,进入少量的冷风,减少窑废气在此处的回旋沉积。

标签:入磨热风阀门 物料 压死

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