一、项目概述
在最近的高炉喷煤工程中,我们遇到一个不小的难题:中速磨入口蝶阀控制升温炉热气进入中速磨的流量,而电动碟阀用两个接触器控制正、反转实现碟阀开、关,这种控制方式一次性投入非常经济,在许多场合大量应用。但是用在此处有致命的缺点:第一,在实际运行中,由于是全开的原因不能调节阀门的开度,即便是将掺冷风开到最大,进入中速磨的热风的流量得不到有效控制,造成中速磨内温度升高得不到有效控制,容易出现危险。第二,因为只能是全开或者是全关,在实际操作中,因为金属材料遇热膨胀的原因很容易到不了极限位置,因为没有位置反馈,操作人员不知道碟阀的开度,给操作和生产带来不小的困难。
由于工期紧、换设备代价大,甲方突发奇想,向我们提出是否可把电动蝶阀在PLC上实现执行器的功能,让我们给他显示中速磨入口电动碟阀的开度。我们并没有被这个“要求”吓倒,根据使用PLC和DCS的经验,满足了他们的“要求”,实现了电动碟阀的0~100%任意开度的调节和指示。
二、具体实现
采用STEP7.3加减计数块S_CUD的计数功能,当正转接触器合上,开阀门时,使计数器正计数,当正转接触器释放时,停止计数,得到一个计数值,用这个计数值除以上次全开时的计数值,再乘100,即得阀门的开度百分比。当反转接触器合上,关阀时,使计数器倒计数,当反转接触器释放时,停止计数,得到一个计数值,用这个计数值除以上次全开时的计数值,再乘100,即得阀门的开度百分比。为防止开关时摩擦系数不同,导致阀门全关时计数器不能复位置零,当阀门到关限位时,即对计数器置零,避免了计算误差。
1、电气设备调整改造
根据原来的设计,当操作员发出开/关阀指令时PLC内继电器得电输出,配电室内正/反转接触器得电触发,直到到达相应极限位置为止。这就意味着当操作员发出一指令电动蝶阀非开即关,这与现行的思路相矛盾,要实现任意开度需将正/反转接触器运作方式作一调整,即只有PLC继电器得电并保持时正/反接触器运作,当继电器部输出时接触器停止运作。实现这一目的很简单,只需根据电气图纸把接触器的运作方式改为点动即可。
2、程序上的实现
点动开启/关闭带动蝶阀
操作员开阀/关阀时点住开阀按钮(M33.0/M33.1,烟道蝶阀即为磨机入口阀)
开阀:以一秒为计数单位,一秒计数器增加一次
关阀:以一秒为计数单位,一秒计数器增加一次
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计数的实现。以开阀为例,当操作员按住画面上的启动按钮不动,M34.4常闭状态下每隔1秒触发一次,相应的S_CUD计一次数,累计的数值保存在MW900中。
当磨机关到位时M65.1上升沿触发得电,从而使计数器S_CUD复位,避免由于电动蝶阀遇热膨胀是开阀和关阀用的时间不一样。其中图中除法块中的44是一般状况下电动蝶阀从全关到全开用的平均时间。MW912即为得出的开度的百分比用于在画面上显示。
至此程序完成把开阀/关阀(M33.0/M33.1)和开度指示MW912连到画面上,操作员用来操作和参考数值。
注:
1、操作员在开/关阀时需点住面面按钮不动,到需要的开度指示时松开按钮即可。
2、由于图5除法块中的44是人为规定,所以在实际运用中难免会与实际有所偏差,即开度指示MW912不一定十分准确。不过这不影响阀的具体应用。
三、技术要点
本项目的优点:
a.不需要软、硬件投资,只需挖掘系统软件本身的功能,即可准确反映电动碟阀的实际位置,起到了初步替代执行器的作用。
b.通过程序,运用各种功能块对阀位的运算处理,避免了运算误差。
c.这种做法只须深挖软件的潜力,不增加任何硬件设施。可大量节省工程成本和维护成本。
四、结束语
投产运行一段时间后,程序运行良好,结合操作员的正确操作,从未出现任何不良反应。普遍认为是一成功的改造。笔者认为具有可利用及推广的价值,并且为以后工程实践提供参考。
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