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HIR光轴实心光轴SF12h5 SI16g6 SF20K SBR30

HIR光轴实心光轴SF12h5 SI16g6 SF20K SBR30
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供应名称: HIR光轴实心光轴SF12h5 SI16g6 SF20K SBR30 产地: 日本
规格: HIR光轴实心光轴SF12h5 SI16g6 SF20K SBR30 单价: 价格面议
最小起订量: 0 供应总量: 充足
阀财通指数: 0 工商注册信息: 已通过阀门网认证
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SF光轴(公制/实心轴) g6 h5是光轴外径公差
SF6g6 SF8h5 SF10h5 SF12h5 SF13g6 SF16h5 SF20g6 SF25h5 SF30h5 SF35g6

SF40g6 SF50h5 SF60g6
SI光轴(英制/实心轴)
SI04h5 SI06g6 SI08h5 SI10g6 SI12h5 SI16g6 SI20h5 SI24h5 SI32g6
SF-K光轴(空心轴)
SF16K SF20K SF25K SF30K SF35K SF40K SF50K
SBR轴导轨
SBR10 SBR12 SBR13 SBR16 SBR20 SBR25 SBR30 SBR35 SBR40
SBR45

RB14016UUCCOP5 RB14025UUCCOP5 RB15013UUCCOP5 RB15025UUCCOP5 RB15030UUCCOP5

RB16025UUCCOP5
RB17020UUCCOP5 RB18025UUCCOP5 RB19025UUCCOP5 RB20025UUCCOP5 RB20030UUCCOP5

RB20035UUCCOP5
RB22025UUCCOP5 RB24025UUCCOP5 RB25025UUCCOP5 RB25030UUCCOP5 RB25040UUCCOP5
RB30025UUCCOP5 RB30035UUCCOP5 RB30040UUCCOP5 RB35020UUCCOP5
HIR光轴实心光轴SF12h5 SI16g6 SF20K SBR30一個完善的PLC步調不但能使機床正常運行,還要讓

人看起來一目明白,既爲本身調試提供方便,還能資助維修人員查找妨礙和分析緣故原由。下面就

XH756B系列臥式加工中間配SIEMENS802D數控體系時,在自動換刀進程中呆板手的編程本領作一介

紹。
首先簡略介紹一下刀具互換裝置的根本環境,刀庫是可正反向旋轉的鏈式刀庫、裝在刀具互換裝置

上的呆板手用15個步驟將刀庫中的刀具互換到主軸,並將主軸刀具還回刀庫對應的刀套中。爲只管

即便收縮換刀時間,我們接納刀具預選與零件加工同時舉行的要領來壓縮換刀時間。呆板手舉措序

次如下:
步驟 1:平移縮回,抓刀庫中預選的刀具:步驟2:拔刀伸出,拔出刀套中的刀具:步驟3:平移伸

出,離開刀庫側抓刀位置:步驟4:拔刀縮回,呆板手縮回:步驟 5:搖臂伸出,搖臂轉向主軸側

:步驟6:平移伸出,抓主軸刀具:步驟7:拔刀伸出,拔出主軸中的刀具:步驟8:換刀正轉或反

轉,刀具互換:步驟9:拔刀縮回,將預選刀具插入主軸:步驟10:平移縮回,呆板手離開主軸:

步驟11:搖臂縮回,搖臂轉向刀庫側:步驟12:拔刀伸出,准備將主軸刀具送回刀庫:步驟 13:

平移縮回,呆板手移向刀庫:步驟14:拔刀縮回,將主軸刀具插入刀庫:步驟15:平移伸出,離開

刀庫側抓刀位置。
以上15個步驟可分爲如下4個階段:
HIR光轴实心光轴SF12h5 SI16g6 SF20K SBR30第1階段:抓新刀。Txx代碼控制刀庫按就近偏向轉動

到編程刀具地點的位置,到位且有刀庫定位I信號後啓動呆板手,顛末步驟1→步驟2→步驟3→步驟

4,將編程刀具抓在手上等候換刀。
第2 階段:換刀。M06啓動換刀牢固循環“TOOL”。“TOOL”控制各坐標移動到換刀位置,並用M90

關照PLC啓動換刀,PLC用M90信號懇求NC “讀入克制”並啓動呆板手換刀步驟5→步驟6→步驟7→

步驟8→步驟9→步驟10→步驟11,同時用步驟5的到位信號控制刀庫轉到主軸刀號的位置。
第3階段:還刀。步驟5啓動的刀庫旋轉制止且有刀庫定位I信號後,啓動呆板手步驟12→步驟13→

步驟14→步驟15,將主軸刀具還到刀庫中並將影象主軸刀號的存儲器更新。步驟11完成後,取消“

讀入克制”,激活刀具參數,加工步調和呆板手還同時舉行。
第4 階段:抓預選新刀。在M06的下一段緊跟下道工序要用的刀具號Txx,刀庫在完成還刀舉措後可

在零件加工的同時啓動呆板手步驟1→步驟2→步驟3→步驟 4,將下道工序所用的刀具預選抓到呆

板手上,等候M06啓動背面的換刀舉措,這樣大大收縮了刀具互換的時間,提高了事情效率。
過細事變:
Txx和M06不能編在同一步調段內:
在牢固循環TOOL中,全部位移步調段應加G153(段有效)取消根本偏移:
三個換刀進程:①裝刀:主軸無刀,Txx/M06直接安置編程刀具:②換刀:主軸有刀,互換編程刀

具和主軸刀具:③還刀:主軸有刀,編程T0,將主軸刀具還回刀庫。
主軸准停角度利用PLC浮點參數MD14514[0]:$MN_USER_DATA_FLOAT[0]
本編程要領的核心是將呆板手舉措定時序分成共15個步驟。“步驟”存儲在一此中間的變量中,該

中間變量點占一個字節,每個“步驟”完成後將中間變量的值修改爲下一個“步驟”,而整個步驟

全部完成後將中間變量置爲零,下一個換刀指令到來後又從步驟1開始實行。這樣不但使PLC步調簡

略、直觀,而且由于“步驟” 是唯一的,這樣就能克制信號之間的相互滋擾,編程人員再也不用

絞盡腦汁來爲每一個輸出信號加種種限定條件,奇妙利用“變量”到達事半功倍的結果。
生産中每每會遇到數控機床加工精度非常的妨礙。此類妨礙潛伏性強、診斷難度大。導致此類妨礙

的緣故原由緊張有五個方面:(1)機床進給單位被篡改或變革。(2)機床各軸的零點偏置

(NULLOFFSET)非常。(3)軸向的反向間隙(BACKLASH)非常。(4)電機運行狀態非常,即電氣及控

制部門妨礙。(5)呆板妨礙,如絲杆、軸承、軸聯器等部件。別的,加工步調的方式、刀具的選

擇及人爲因素,也大概導致加工精度非常。

1.體系參數産生變革或篡改

HIR光轴实心光轴SF12h5 SI16g6 SF20K SBR30體系參數緊張包羅機床進給單位、零點偏置、反

向間隙等等。比方SIEMENS、FANUC數控體系,其進給單位有公制和英制兩種。機床補綴進程中某些

處理懲罰,每每影響到零點偏置和間隙的變革,妨礙處理懲罰完畢應作適時地調解和修改;另一方

面,由于呆板磨損緊張或連結松動也大概造成參數實測值的變革,需對參數做相應的修改才氣餍足

機床加工精度的要求。

2.呆板妨礙導致的加工精度非常

一台THM6350臥式加工中間,接納FANUC0i-MA數控體系。一次在銑削汽輪機葉片的進程中,突

然發明Z軸進給非常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切)。觀察中相識到:妨礙是突然産生的。

機床在點動、MDI操作要領下各軸運行正常,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控制部門硬

妨礙的大概性清除。分析認爲,緊張應對以下幾方面逐一舉行查抄。

(1)查抄機床精度非常時正運行的加工步調段,特別是刀具長度補償、加工坐標系(G54~

G59)的校對及謀略。

HIR光轴实心光轴SF12h5 SI16g6 SF20K SBR30(2)在點動要領下,重複活動Z軸,顛末視、觸

、聽對其活動狀態診斷,發明Z向活動聲音非常,特別是快速點動,噪聲越發明顯。由此果斷,呆

板方面大概存在隱患。

(3)查抄機床Z軸精度。用手脈産生器移動Z軸,(將手脈倍率定爲1×100的擋位,即每變革

一步,電機進給0.1mm),共同百分表觀察Z軸的活動環境。在單向活動精度連結正常後作爲肇始點

的正向活動,手脈每變革一步,機床Z軸活動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,闡明電機運行良不

壞,定位精度良不壞。而返回機床實際活動位移的變革上,可以分爲四個階段:①機床活動距離d1

>d=0.1mm(斜率大于1);②體現出爲 d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);③機床機構實際未移動,體現

出最尺度的反向間隙;④機床活動距離與手脈給定值相稱(斜率等于1),光複到機床的正常活動。

無論怎樣對反向間隙(參數1851)舉行補償,其體現出的特征是:除第③階段可以大概補償外,

其他各段變革仍然存在,特別是第①階段緊張影響到機床的加工精度。補償中發明,間隙補償越大

,第①段的移動距離也越大。

分析上述查抄,數控技工培訓認爲存在幾點大概緣故原由:一是電機有非常;二是呆板方面有

妨礙;三是存在肯定的間隙。爲了進一步診斷妨礙,將電機和絲杠完全脫開,分別對電機和呆板部

門舉行查抄。電機運行正常;在對呆板部門診斷中發明,用手盤動絲杠時,返回活動初始有非常明

顯的空缺感。而正常環境下,應能以爲到軸承有序而平滑的移動。經拆檢發明其軸承確已受損,且

有一顆滾珠脫落。變更後機床光複正常。

3.機床電氣參數未優化電機運行非常

HIR光轴实心光轴SF12h5 SI16g6 SF20K SBR30 一台數控立式銑床,配置FANUC0-MJ數控體系。

在加工進程中,發明X軸精度非常。查抄發明X軸存在肯定間隙,且電機啓動時存在不穩固征象。用

手觸摸X軸電機時以爲電機抖動比力緊張,啓停時不太明顯,JOG要領下較明顯。

分析認爲,妨礙緣故原由有兩點,一是呆板反向間隙較大;二是X軸電機事情非常。利用FANUC

體系的參數成果,對電機舉行調試。首先對存在的間隙舉行了補償;調解伺服增益參數及N脈衝克

制成果參數,X軸電機的抖動消除,機床加工精度光複正常。

4.機床位置環非常或控制邏輯不妥

HIR光轴实心光轴SF12h5 SI16g6 SF20K SBR30 一台TH61140镗銑床加工中間,數控體系爲

FANUC18i,全閉環控制要領。加工進程中,發明該機床Y軸精度非常,精度誤差最小在0.006mm左右

,最大誤差可到達 1.400mm。查抄中,機床已經根據要求設置了G54工件坐標系。在MDI要領下,以

G54坐標系運行一段步調即 “G90G54Y80F100;M30;”,待機床運行結束後表現器上表現的呆板坐

標值爲“-1046.605”,記錄下該值。然後在手動要領下,將機床 Y軸點動到其他恣意位置,再次

在MDI要領下實行上面的語句,待機床制止後,發明此機遇床呆板坐標數顯值爲“-1046.992”,同

第一次實行後的數表現值相比相差了0.387mm。根據同樣的要領,將Y軸點動到差別的位置,重複實

行該語句,數顯的示值不定。用百分表對Y軸舉行檢測,發明呆板位置實際誤差同數顯表現出的誤

差根本劃一,從而認爲妨礙緣故原由爲Y軸重複定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度舉行過

細查抄,重新作補償,均無結果。因此狐疑光柵尺及體系參數等有問題,但爲什麽孕育産生雲雲大

的誤差,卻未出現相應的報警信息呢?進一步查抄發明,該軸爲垂直偏向的軸,當Y軸松開時,主

軸箱向下失,造成了超差。
某一CB3463-1程控六角轉塔半自動車床,在利用進程中,出現了轉塔刀架進給速度無法調解的妨礙

征象,制止閥2(圖1)關閉後仍有爬行、前衝,並且不停到油缸底部才氣制止,機床無法正常利用。
檢測與維修:查抄全部液壓控制元件,尤其是調速元件均沒發明任何問題。變更了部門調速閥,妨

礙仍未消除。後顛末拆檢油缸發明活塞“O”形密封圈緊張磨損,使油缸兩腔液壓油互竄所致。分

析其緣故原由,由于“O”形密封圈磨損後,油缸有杆腔與無杆腔間隙增大互通,當關閉調速閥3或

制止閥2時,就等于堵截了油缸有杆腔的回油路。從理論上講,壓力油進入油缸無杆腔時,在活塞

上形成一個推力F無,使活塞孕育産生向有杆腔移動的趨勢,因爲油缸有杆腔回油關斷,腔內油液

敏捷形成背壓,使活塞兩端受力平衡而靜止不動,此時F有=F無,而無腔油液壓力因活塞受力面積

差異而差異,即P有>P無。在實踐中,因油缸兩腔形成間隙互通,油缸腔內壓力油有從高壓區向低

壓區流動的趨勢,流動一孕育産生,腔內壓力P有低沈,P無升高,作用在活塞兩端的推力F無>F有

,活塞失去平衡向有杆腔移動尋覓新的平衡點。雲雲往複,活塞不停移動到有外力攔截才氣制止。

上述征象的孕育産生給機床的維修事情帶來了很大影響,變更油缸活塞“O”形密封圈後,機床妨

礙消除,運行光複正常。
實例2:某一CE7120液壓仿形車床,在事情中出現仿形刀架引刀下行轉縱向進給切削時衝刀,致使

打刀、廢活征象頻發,機床無法正常事情。
HIR光轴实心光轴SF12h5 SI16g6 SF20K SBR30檢測與維修:查抄各液壓控制元件均無妨礙,維修事

情臨時進入盲區。拆檢刀架縱向油缸,發明活塞油封“O”形密封圈外圓已經磨平,同時發明活塞

外圓尺寸不合要求(屬機床制造緣故原由),直徑偏向小于尺度尺寸0.8mm,活塞和油缸體間隙很大

,導致縱向油缸兩腔互通竄油。維修時,變更了合格的活塞以及 “O”形密封圈後機床衝刀妨礙清

除。分析其緣故原由是在仿形刀架引刀下行到位的瞬間,刀架團體受一個衝力F'(圖2),該力分析

後有一個水平推力F'1作用于縱向油缸活塞杆上,與此同時,電磁閥34E1-25B事情,縱向油缸有杆

腔接通壓力油,無杆腔接通調速閥回油路,活塞有杆腔受力F由兩部門完成,一爲F'1,另一爲

F1=A1P1,此中A1爲無杆腔的受力面積,那麽F=F'1+F1。正常環境下,活塞在力F的作用下開始向無

杆腔移動,由于液壓油的不行壓縮性,無杆腔內液壓油壓力急驟升高給活塞形成背壓,活塞受力平

衡按調速閥調定速度安穩走刀。該瞬間因有%F'1的作用,縱向油缸腔內壓力P2就會大于P1。實際中

,油缸兩腔因間隙竄通,在P2>P1的瞬間,液壓油有從高壓區無杆腔向低壓區有杆腔流動的趨勢,

流動一旦孕育産生,P2低沈,P1升高,F1增大,活塞受力失去平衡,活塞發動刀架快速向無杆腔偏

向移動。而瞬間過後,因仿形刀架下行結束,作用在縱向油缸活塞上的水平推力F'1自行消散,活

塞快速移動結束,刀架走刀趨于安穩,衝刀征象結束。
以上兩例妨礙的清除要領已在多次實踐中得到了驗證,維修事情取得良不壞結果。

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