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智能电液执行装置在出水阀门上的应用

作者:方伟曾,黄永顺 2013年04月17日 来源: 浏览量:
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为响应“资源节约型、环境友好型”的号召和贯彻国家“十一五”规划纲要提出的节能减排要求,第三水厂和光明泵站取消了传统设计中的1号出水机组系统管路中的单向阀。单向阀功能由出水机组系统管路中的出水阀来替代

    为响应“资源节约型、环境友好型”的号召和贯彻国家“十一五”规划纲要提出的节能减排要求,第三水厂和光明泵站取消了传统设计中的1号出水机组系统管路中的单向阀。单向阀功能由出水机组系统管路中的出水阀来替代,以此节约能耗,减少水头损失。
    1 水厂和泵站应用现状
    第三水厂主要担负着上水奉贤公司下属各水厂原水的取水(约为55万m3/d),供水能力为35万m3/d,供水范围为奉贤中西部和西南部地区,有35kV变配电室一座,二泵房总共8台供水机组(六用二备)。本次改造的为1号机组,技术指标如表1所示。
    光明泵站(水库增压)于2001年下半年开始建设,2003年正式投入运行。主要担负着光明地区杨王、湾张、工农、解放等12个村的用水。现有1300t水库一座、变配电室一个、水泵机组控制室一个、二台出水机组(1#和2#,一用一备)。本次改造的为1号机组,技术指标如表2所示。


表1 第三水厂供水1号机组技术指标


表2 光明泵站供水1号机组技术指标


    2 技术改造方案
    第三水厂和光明泵站1号机组原是传统的工艺设计,主要工艺设备有进水阀,水泵、电机、单向阀、出水阀和检修阀等组成(见图1)。因单向阀和出水阀都已使用很多年,其相关功能和技术指标已远离出厂的要求和标准值,如止回阀[1]的止回水流能力很差,出现倒流。止回阀流阻系数特别大导致水头损失非常大,用电量增大。新设计打破自来水厂二泵房和泵站(水库或增压)供水(或称出水)泵的出水管路上设置单向阀的传统规范设计。供水泵出水管路上的三大管配件中,单向阀的水头损失最大,此次设计中在出水管路上省去一个单向阀,如图2所示。由智能电液执行装置控制的出水阀门来实现单向阀的功能,减少出水管路上的水头损失,智能电液执行装置的“快闭加缓闭”功能避免了水锤的产生。在设备安全运行的前提下节约了电能,是一种创新的设计。


图1 改造前示意图


    智能型电液执行装置下接阀门


图2 改造后示意图


    图1、图2是1号水泵机组改造前后的工艺图。两者主要区别:(1)原单向阀现用直管段替代;(2)原蝶阀流阻系数较大,现采用EKNDN700PN10和FBEX-0300-10的蝶阀,流阻系数较小;(3)阀门电动执行机构改为智能电液执行装置(MHPQ-12SS)。
    智能电液执行装置的主要部件由外壳、电机、液压泵、控制器、数字显示屏、就地开关、手泵、位置变送器、模拟指示器、液压缸等组成,是集内装液压发生装置和控制及通信功能的一体式液压执行机构。液压发生装置由电机和液压泵装置,手动装置在异常状态下也能进行阀门操作。控制部分通过先进的电子微处理器进行智能控制,驱动部分采用液压驱动。当通过控制台发给智能电液执行装置开或关指令时,执行机构根据指令,启动内部电机。电机转动带动液压泵泵出高压油,高压油推动液压缸内的活塞动作,活塞将液压力转化成扭力传导给阀杆,从而带动阀门开或关(见图3)。利用内置的微处理器(CPU)进行智能控制,内置的液压系统采用先进的等量泵入/吐出原理进行工作。当阀门运行至指定位置时,电机及液压泵停转,液压缸自身处于压力平衡状态,无需电机及泵的驱动即可保位,解决了重锤阀液压系统高负荷工作的漏油及阀位不稳定的问题,并且能延长电机的寿命。遇到信号不稳定时,CPU具有正常误差调整的功能,也可根据客户要求进行死区设定,解决了重锤阀控制性能不稳定的问题。


图3 工作原理框图


    采用二路单相电源(一用一备)并通过UPS市电模式向智能电液执行装置供电(220V、约1kW)。如一路电源失电,另一路电源进行自动切换。当二路电源都因故障突然停电,由UPS自动供电。如UPS不正常,最后可用手动操作,所以安全可靠。
    3 技术改造后试运行效果
    光明泵站1号水泵机组调试运行效果(见表3)及节能分析(见表4)。


表3 光明泵站1号水泵机组调试运行效果分析


表4 光明泵站1号机组节能分析


    第三水厂供水1号机组技术指标(见表5)及节能分析(见表6)。


表5第三水厂供水1号机组技术指标


表6第三水厂供水1号机组节能分析


    由表5可知1号泵改造前泵房单泵出水管采集水损数据为0.9m,改造后1#泵出水管测量水损为0.1m。数据比较表明智能电液执行装置所配的一体阀节约了0.9-0.1=0.8m的泵房单泵出水管水头损失的能耗。表6为第三水厂1号机组的节能分析。
    4 结论
    智能电液执行装置在第三水厂及光明泵站的应用表明节电效果显著。第三水厂每年可节省58110元、光明泵站每年可节省8049元。除此之外,还可节省购买一个单向阀的费用,同时节约了检修费用。尽管机械式的“一阀二用”阀门早已在生产上用且有节能效果。但职能电液执行装置在出水阀门上的使用,是一项更为有效的节能措施,它是以计算机技术为基础的产品,适合各种阀门口径的电液操作阀门的控制,为水行业节能提供新思路。

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